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WB400型中置式穩(wěn)定土拌和機(jī)轉(zhuǎn)子不工作故障的排除

   日期:2017-09-07    
一臺(tái)WB400型中置式穩(wěn)定土拌和機(jī),在使用中出現(xiàn)銑拌轉(zhuǎn)子一加載荷就立即停止轉(zhuǎn)動(dòng)的故障現(xiàn)象。經(jīng)分析,產(chǎn)生該故障的原因可能是:
(1)油箱的油位太低,造成補(bǔ)油泵供油不足,使操縱油的壓力降低,無法完成系統(tǒng)的控制過程;油液變質(zhì),失去潤滑效果而使控制閥閥芯卡死,致使泵的斜盤始終處于中位。
(2)控制軟軸斷裂。此現(xiàn)象從外觀上不易看出來,對(duì)此,可一人在儀表臺(tái)上操縱工作泵手柄,另一人觀察工作泵的排量手柄,看其是否轉(zhuǎn)動(dòng)。
(3)工作泵的壓力不正常,使整個(gè)系統(tǒng)無法工作。
(4)補(bǔ)油泵進(jìn)油口的過濾器堵塞,造成補(bǔ)油泵供油不足,使操縱油的壓力降低,無法完成系統(tǒng)的控制過程。
(5)旁通閥處于開通位置,使系統(tǒng)壓力無法升高,工作馬達(dá)就不能工作。
(6)系統(tǒng)壓力限制器和高壓安全閥失效,使系統(tǒng)壓力建立不起來,導(dǎo)致工作馬達(dá)無法正常工作。
(7)工作泵的排量控制裝置失效。如果工作泵的排量控制連桿機(jī)構(gòu)(手動(dòng)排量控制)斷裂或者進(jìn)油單向節(jié)流孔阻塞,會(huì)使泵的斜盤因得不到控制而始終處于零排量的位置。
(8)補(bǔ)油泵工作異常,導(dǎo)致供油不足。

  按照“先易后難”的原則,對(duì)以上可能引起故障的原因進(jìn)行了逐一排除。經(jīng)檢查(1)、(2)項(xiàng)所述的問題均不存在。檢查第(3)項(xiàng)時(shí),對(duì)補(bǔ)油泵的補(bǔ)油壓力進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果油壓基本正常(2.2-2.4MPa),壓力穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)表針急速抖動(dòng)的現(xiàn)象,這樣第(4)、(8)項(xiàng)的故障原因也就被排除。由于第(5)、(6)項(xiàng)中的旁通閥、系統(tǒng)壓力限制器和高壓安全閥都集成在多功能閥中,所以只要測(cè)試出多功能閥沒有問題,就可排除第(5)、(6)項(xiàng)中的問題。判斷多功能閥是否失效有一個(gè)簡(jiǎn)單的方法,就是交換多功能閥的位置(在閉式液壓系統(tǒng)的每個(gè)軸向柱塞泵上都裝有兩個(gè)多功能閥,每個(gè)多功能閥中都閥中都集成了旁通閥、系統(tǒng)壓力限制器、高壓安全閥和系統(tǒng)單向閥)。在WB400型拌和機(jī)中,由于銑拌轉(zhuǎn)子僅單向旋轉(zhuǎn),所以工作泵的高、低壓力油油口是固定的,在高、低壓力油油口側(cè)各有一個(gè)多功能閥。在交換多功能閥的位置并進(jìn)行測(cè)試、調(diào)整后,故障卻依然未被排除,因而可以判定第(5)、(6)項(xiàng)所述的液壓元件均工作正常。要想正確地判斷出第(7)項(xiàng)中所說的工作泵的排量控制連桿機(jī)構(gòu)是否斷裂,或者進(jìn)油單向節(jié)流孔是否阻塞,就必須從泵體上拆下手動(dòng)排量控制閥。手動(dòng)排量控制閥的結(jié)構(gòu)見附圖。檢查其上的各組件后發(fā)現(xiàn),控制連桿3沒有斷裂、進(jìn)油單向節(jié)流閥總成4上的小孔也沒有堵塞。但是,單向節(jié)流閥的錐閥8與閥體I磨損嚴(yán)重,進(jìn)油孔φ處(見放大圖I)磨損后的直徑大于錐閥8的最大外徑,錐閥已經(jīng)無法在閥體上定位,從而落入閥芯的滑道內(nèi),與閥芯2產(chǎn)生摩擦,閥芯磨損嚴(yán)重,閥芯的中心小孔已經(jīng)露了出來。這樣,當(dāng)閥芯換向時(shí),進(jìn)入手動(dòng)排量控制閥的壓力來推動(dòng)控制斜盤轉(zhuǎn)角的伺服缸。所以即使操縱了手動(dòng)排量控制閥的閥芯,工作泵卻依然處于零排量的位置。
更換新的手動(dòng)排量控制閥后試機(jī),一切都恢復(fù)了正常。該機(jī)發(fā)生故障的真正原因是因閥體與錐閥的材質(zhì)不相同,由于閥體的材料硬度低而錐閥的硬度高,當(dāng)兩者摩擦?xí)r很容易導(dǎo)致閥體磨損嚴(yán)重。在換新的手動(dòng)排量控制閥時(shí)發(fā)現(xiàn),閥體上已安裝了錐閥閥座,且閥座已經(jīng)過熱處理,與錐閥接觸的面層的耐磨性已提高。至此,再?zèng)]有發(fā)生過類似的故障。

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