此故障是該機(jī)液壓系統(tǒng)最常見的故障之一,其表現(xiàn)為:無論空載還是滿載,怠速狀態(tài)下操縱手柄在舉升位置不起鏟,加大油門舉升慢。綜合分析主要有以下原因:
(1)工作泵磨損,壓力和流量降低;
(2)多路閥上的安全閥調(diào)壓低或密封不嚴(yán);
(3)先導(dǎo)泵磨損,壓力和流量降低;
(4)先導(dǎo)泵安全閥調(diào)壓低或密封不嚴(yán);
(5)先導(dǎo)閥計(jì)量閥芯有贓物堵塞或發(fā)卡;
(6)轉(zhuǎn)向泵磨損,壓力和流量降低;
(7)轉(zhuǎn)向優(yōu)先閥工作失靈,不能向工作液壓系統(tǒng)供油;
(8)舉升缸或管路密封不嚴(yán)(泄油);
(9)多路閥閥桿彎曲或發(fā)卡;
(10)油箱液壓油不足,或吸油管、吸油濾網(wǎng)堵塞。
實(shí)例1為多路閥上的安全閥調(diào)壓低或密封不嚴(yán)。將40MPa壓力表接到多路閥上部測壓口(螺紋M18×1.5),將動(dòng)臂舉升到極限位置查看壓力表的讀數(shù)。其值應(yīng)為15~16MPa,經(jīng)測量壓力僅6MPa。拆檢安全閥發(fā)現(xiàn)其溢流閥被贓物卡住導(dǎo)致密封不嚴(yán),清洗后裝復(fù)并調(diào)壓至16MPa,故障排除。
實(shí)例2為轉(zhuǎn)向泵磨損,壓力和流量降低。這不僅使動(dòng)臂舉升慢,而且伴隨轉(zhuǎn)向沉重。這是轉(zhuǎn)向泵在非轉(zhuǎn)向狀態(tài)時(shí)泵到工作系統(tǒng)的油液其流量和壓力降低造成的,同樣在轉(zhuǎn)向時(shí)供給轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的流量和壓力也偏低。拆檢轉(zhuǎn)向泵發(fā)現(xiàn)泵體與齒輪外圓磨損嚴(yán)重,已無修復(fù)價(jià)值。更換轉(zhuǎn)向泵后故障排除。
實(shí)例3為先導(dǎo)泵安全閥調(diào)壓低或密封不嚴(yán)。將4MPa壓力表接到多路閥前端舉升先導(dǎo)油管(螺紋M16×1.5)上,發(fā)動(dòng)機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn),將先導(dǎo)閥動(dòng)臂操縱手柄搬到舉升位置,查看先導(dǎo)管路壓力。其值應(yīng)為1.6-2.5MPa,經(jīng)測試最高壓力為1.1MPa。分析認(rèn)為先導(dǎo)系統(tǒng)上述3個(gè)原因(3)(4)(5)皆有可能。根據(jù)判斷故障由簡到繁的原則,拆檢先導(dǎo)泵安全閥發(fā)現(xiàn),球形閥芯與閥座接觸面處因拉傷而密封不嚴(yán),更換閥芯后壓力正常,故障排除。
實(shí)例4為轉(zhuǎn)向優(yōu)先閥工作失靈。發(fā)生故障后,經(jīng)測試工作系統(tǒng)壓力和先導(dǎo)系統(tǒng)壓力均正常,轉(zhuǎn)向輕便,動(dòng)臂缸不自落。因此,拆檢轉(zhuǎn)向優(yōu)先閥,發(fā)現(xiàn)主閥芯通往b腔的小孔(見圖1)被破損的橡膠碎屑堵塞,導(dǎo)致在非轉(zhuǎn)向狀態(tài)下主閥芯不能打開C腔通路,轉(zhuǎn)向泵不能向工作液壓系統(tǒng)供油。清洗疏通主閥芯后裝復(fù)試機(jī),工作正常。
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2、翻斗手柄出現(xiàn)故障
工作中操縱翻斗手柄不能翻轉(zhuǎn),翻斗手柄在空擋位置,鏟斗自行向某一極限位置翻轉(zhuǎn)(以自行下翻為例)。
導(dǎo)致此故障的原因有二:一是先導(dǎo)閥計(jì)量閥芯卡死在某一開啟位置,二是多路閥翻斗閥桿卡死在某一開啟位置。可拆下多路閥的先導(dǎo)油管,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)怠速運(yùn)轉(zhuǎn),觀察先導(dǎo)油管,若有油液不斷向外流出,說明先導(dǎo)閥有故障,否則故障在多路閥。因先導(dǎo)管有油竄出,拆檢先導(dǎo)閥發(fā)現(xiàn),下翻計(jì)量閥芯卡死在開啟位置。通過研磨、清洗閥芯與閥座使其滑動(dòng)自如,裝復(fù)試機(jī),故障排除。
3、動(dòng)臂不下落
動(dòng)臂舉起,發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后操縱先導(dǎo)閥動(dòng)臂手柄,動(dòng)臂不下落。
導(dǎo)致此故障的原因有二:一是儲(chǔ)能器6(見圖2)失效,二是單向閥7密封不嚴(yán)。首先拆洗單向閥,裝復(fù)試機(jī)故障未排除,解體儲(chǔ)能器發(fā)現(xiàn)橡膠氣囊破裂,更換儲(chǔ)能器后故障排除。
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