一臺RH6型挖掘機(jī)在使用多年后,動(dòng)臂、斗桿、鏟斗、回轉(zhuǎn)的動(dòng)作及機(jī)器行走的速度均變得十分緩慢,幾乎不能工作;動(dòng)臂缸伸出后會(huì)自然沉降,斗桿缸伸出或收回后也會(huì)自然沉降。
為此,我們按照可能造成此類故障的原因進(jìn)行了如下的排查。
1.自然沉降的原因及排除方法
由于動(dòng)臂和斗桿自然沉降屬于同一類型的故障,所以首先排除排除動(dòng)臂缸的自然沉降問題。
(1)檢查動(dòng)臂缸的油封
由液壓缸的工作原理知,若缸內(nèi)的油封完好,則缸內(nèi)的有桿腔和無桿腔互不相通,即使高壓腔內(nèi)油壓達(dá)到系統(tǒng)的溢流壓力,液壓油也不會(huì)通過油封六道低壓腔中。
于是,我們對動(dòng)臂缸進(jìn)行了不拆卸試驗(yàn):啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)并將動(dòng)臂升至最高點(diǎn),即動(dòng)臂缸伸至終端(將動(dòng)臂用一個(gè)支架支住不動(dòng));停機(jī),拆下動(dòng)臂缸有桿腔一側(cè)的油管,并用專用壓板或木塞將該油管封死,以防止液壓系統(tǒng)的回油從該管中流出;啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),提升動(dòng)臂使主安全閥溢流(保持溢流10s),看是否有液壓油從動(dòng)臂缸的有桿腔流出。
通過以上的試驗(yàn),并為發(fā)現(xiàn)有油從動(dòng)臂缸的有桿腔流出,說明動(dòng)臂缸油封完好。
?。?)檢查動(dòng)臂保持閥
在正常工作情況下,只有在先導(dǎo)油管供給先導(dǎo)油后才能將換向閥推向左位,同時(shí)將動(dòng)臂保持閥中的先導(dǎo)單向閥打開油路與油箱相通,這是動(dòng)臂保持閥的主閥芯向下移動(dòng),將回油路打開,使動(dòng)臂缸底部產(chǎn)生回油,動(dòng)臂缸回收。所以,若沒有先導(dǎo)油壓則動(dòng)臂保持閥是打不開的,它切斷了動(dòng)臂缸底部油管與多路閥的聯(lián)系,可防止動(dòng)臂的自然沉降。但是,如果動(dòng)臂保持閥中的單向閥因磨損而密封不嚴(yán)時(shí),就會(huì)使動(dòng)臂缸底部的液壓油慢慢地流回油箱,從而產(chǎn)生動(dòng)臂自然沉降的現(xiàn)象(此時(shí)打開回油管會(huì)有油流出)。
根據(jù)以上的分析,我們做如下的試驗(yàn):啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),將動(dòng)臂提升到一定高度;停機(jī),打開動(dòng)臂保持閥的回油管,看是否有油流出。試驗(yàn)表明,沒有油從回油管中流出,說明動(dòng)臂保持閥完好。
?。?)檢查過載閥
動(dòng)臂過載閥在整機(jī)出廠時(shí),其調(diào)整的溢流壓力一般都高出主安全閥的壓力,所以在動(dòng)臂正常工作時(shí),即使液壓系統(tǒng)的壓力達(dá)到溢流壓力,也僅僅是主安全閥的設(shè)定壓力,過載閥根本就不會(huì)打開。只有在停機(jī)的情況下,動(dòng)臂受到強(qiáng)大外力的作用時(shí),由于多路閥處于關(guān)閉狀態(tài),過高的壓力油將過載閥打開,使液壓缸中的油回到油箱,從而對液壓系統(tǒng)氣道了保護(hù)的作用。但是,如果過載閥的調(diào)整壓力過低或閥芯密封不嚴(yán)時(shí),動(dòng)臂提起后在自重的作用下,動(dòng)臂缸底部的液壓油就會(huì)從過載閥泄漏回油箱,從而導(dǎo)致動(dòng)臂缸自然沉降。
根據(jù)以上的分析,我們首先調(diào)整了動(dòng)臂過載閥的壓力,然后試機(jī),發(fā)現(xiàn)動(dòng)臂仍出現(xiàn)自然沉降現(xiàn)象,因而可排除過載閥調(diào)整壓力過低這一故障原因。
停機(jī),拆除過載閥閥芯做檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),過載閥閥芯的錐面磨損嚴(yán)重,呈環(huán)形凹槽,做充氣試驗(yàn)時(shí)已封不住氣了。由此說明,動(dòng)臂缸底部的液壓油在動(dòng)臂自重的擠壓下從過載閥泄回了油箱,因而造成動(dòng)臂提起后出現(xiàn)自然沉降的現(xiàn)象。
我們采用打磨的辦法將錐面上的凹坑磨平;與錐閥座對研后,再做充氣試驗(yàn),直至不再漏氣為止。
將過載閥閥芯裝回原位后試機(jī)時(shí),動(dòng)臂自然沉降的故障已被排除。
依次類推,我們將斗桿過載閥和鏟斗過載閥做了檢查、修整,恢復(fù)了過載閥的使用性能,斗桿缸自然沉降的故障也被排除了。
排除上述故障后又進(jìn)行了壓力測試,再用測得的各缸溢流壓力與故障時(shí)測得的數(shù)據(jù)相比較,結(jié)果動(dòng)臂、斗桿、鏟斗過載閥的溢流壓力均提高了,通過試機(jī)也感覺到動(dòng)臂、斗桿、鏟斗過載閥的溢流壓力均提高了,通過試機(jī)也感覺到動(dòng)臂、斗桿、鏟斗的力量增大了,但是機(jī)器工作時(shí)還是感覺速度較慢,且1h后會(huì)變得更慢和無力。
2.整機(jī)無力
經(jīng)分析,造成該機(jī)液壓系統(tǒng)工作無力的主要原因是系統(tǒng)的壓力不足。經(jīng)檢測,該機(jī)的液壓系統(tǒng)壓力并未達(dá)到規(guī)定值(30MPa)。于是,我們首先調(diào)節(jié)主安全閥的溢流壓力;在主安全閥的測壓口上接上兩塊60MPa的液壓表,操作挖掘機(jī)讓左、右行走系統(tǒng)分別溢流,同時(shí)分別順時(shí)針擰緊主安全閥上的調(diào)整螺母,使左、右行走系統(tǒng)的溢流壓力都達(dá)到該機(jī)液壓系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)壓力值(30MPa)為止。
經(jīng)檢測,此時(shí)動(dòng)臂、斗桿、鏟斗在伸出和收回時(shí)的溢流壓力均已達(dá)到30MPa,當(dāng)操作各部件進(jìn)行挖掘作業(yè)時(shí),感覺機(jī)器的力量已達(dá)到了原機(jī)的狀態(tài)。
3.整機(jī)速度慢
通過對趕集液壓工作原理的分析我們認(rèn)為,產(chǎn)生整機(jī)速度慢的主要原因有:主泵的排量不足;系統(tǒng)壓力低;液壓系統(tǒng)中有節(jié)流之處。
(1)系統(tǒng)壓力低
如上所述,在解決整機(jī)無力時(shí),我們調(diào)整了液壓油的壓力,使之已達(dá)到了系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)值的要求,所以系統(tǒng)壓力低的原因已被排除。
?。?)主泵排量不足
若主泵排量不足,應(yīng)先對主泵進(jìn)行調(diào)節(jié),以增加主泵的排量;然后,操作工作裝置使主安全閥溢流,直至發(fā)動(dòng)機(jī)剛剛產(chǎn)生憋車時(shí)為止;再操作挖掘機(jī)(空載)完成各種動(dòng)作,看速度有沒有變快。經(jīng)上述調(diào)整后發(fā)現(xiàn):主泵上的功率調(diào)節(jié)螺釘雖已擰進(jìn)了3圈,但發(fā)動(dòng)機(jī)
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