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CA51D振動壓路機無法行走故障的診斷

   日期:2017-09-07    

  CA51D振動壓路機是DYNAPAC公司生產(chǎn)的由變量泵、前鋼輪變量(高、低速兩擋)馬達及后膠輪定量馬達組成的全液壓驅(qū)動壓路機。在使用過程中,突然出現(xiàn)無法行走的現(xiàn)象。檢查油箱,油品正常;當拆檢回油濾油器時,發(fā)現(xiàn)有大量銅屑,估計為泵或馬達元件出現(xiàn)磨損所致。在放油過程中,發(fā)現(xiàn)泵的進油管處有大塊銅片,此狀況表明泵或馬達的滑靴或缸體銅套已損壞。
  為徹底檢修,決定拆檢泵與馬達。拆檢結(jié)果是:泵除正常磨損外為發(fā)現(xiàn)有異常損壞;變量馬達上有一只滑靴損壞嚴重,斜盤也已磨出了溝痕;定量馬達缸體上的一銅套已脫落。正是上述原因才導致行走系統(tǒng)工作不正常。為此,更換了兩馬達的缸體及活塞總成,并清洗了主泵的元件,裝機前還清洗了油箱及管路、加注了新油、更換了液壓油濾芯。
  試機時,仍出現(xiàn)行走嚴重無力的現(xiàn)象。當將后輪架起時,輪子能轉(zhuǎn)動,但只要稍微增加一點阻力輪子就不能轉(zhuǎn)動了,說明該液壓系統(tǒng)的壓力不足。
  用壓力表測試液壓系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn),在發(fā)動機已工作但機器不行走時,補油壓力基本正常;當操縱行走系統(tǒng)時,其壓力表顯示系統(tǒng)的壓力過低,處于2-4MPa之間,且不穩(wěn)定。同時,補油壓力下降很快,最低時為零。拆檢主溢流閥,未發(fā)現(xiàn)異常,但在加大主溢流閥的壓力時,系統(tǒng)壓力卻未見上升,表明故障不在溢流閥。又因油品及濾芯均是新?lián)Q的,因而故障只能在泵或馬達上。
  為查找泵或馬達的故障,決定將后定量馬達斷掉,只用前變量馬達工作。試機時,整機可以行走;壓力表顯示補油壓力正常,系統(tǒng)壓力最高時達到40MPa以上。因溢流閥安裝在后定量馬達上,故斷掉后定量馬達的同時也就斷掉了系統(tǒng)上的主溢流閥,所以只能短時間地工作,但已能說明主泵及前變量馬達工作正常,所以問題就應出在后定量馬達上。為進一步確認,將前變量馬達斷掉,只讓后定量馬達工作,結(jié)果整機不能行走,現(xiàn)象與第一次試機時相同。重新拆檢后定量馬達,因缸體與活塞副均為新件,故拆檢時也未發(fā)現(xiàn)問題,待將此馬達全部解體后發(fā)現(xiàn),是安裝斜盤時未能使斜盤的定位孔位于殼體的定位銷上,導致斜盤主體斜翹,斜盤中心線偏離馬達中心線。由此而導致斜盤與滑靴配合不好,加之在強行安裝后表面上產(chǎn)生了溝槽,更加劇了高壓油的泄露;高壓油的泄露又導致了系統(tǒng)無法形成良好的循環(huán),使低壓腔缺油,這也是主泵工作時補油泵壓力下降的原因。更換新的斜盤和定位銷后試機時,一切恢復正常,補油泵壓力為1.6MPa,系統(tǒng)正常工作壓力為20-30MPa,爬坡時最高壓力達到40MPa,此次修理便圓滿結(jié)束了。
  該機發(fā)生故障的原因:第一次故障是因為日常保養(yǎng)不力,油品過臟從而導致非正常磨損;而機務人員對故障未能及時反映,機務管理人員也未能及時發(fā)現(xiàn)所致。第二次是因為馬達安裝錯誤造成的。由此可知,只有采取正確的使用與保養(yǎng),故障出現(xiàn)后又能進行科學的檢測,仔細地維修,才能減少維修次數(shù),降低維修成本。


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