1、液壓系統(tǒng)的改進
原液壓系統(tǒng)中,驅動系統(tǒng)為閉式回路,振動系統(tǒng)為開式回路,泵與馬達全部采用國產件。驅動系統(tǒng)采用柱塞泵與馬達,振動系統(tǒng)采用齒輪泵馬達,這種開式系統(tǒng)結構簡單,成本低。由于壓力低,低,流量相對要增大,油箱體積較大,液壓軟管較粗,整個回路的容積效率較低,受油溫變化的影響較大,國產泵與馬達存在的質量問題又多,性能不可靠,早期故障率高(約占整機故障的25%),嚴重影響整機質量。改進后,驅動系統(tǒng)和振動系統(tǒng)全部采用閉式回路(見圖1)。改進后的系統(tǒng),泵與馬達全部采用美國SAUER-SUNDSTRAND公司的90系列柱塞泵與馬達,提高了液壓元件的可靠性,從而使液壓系統(tǒng)故障率大大降低。由于采用了閉式回路,在相同振動功率時,系統(tǒng)流量可相對減少,油箱容積減小,液壓軟管變細,泵與馬達以及各類閥高度集成,減少了泄漏,方便了拆裝,提高了效率和可靠性。
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| 圖1:改進后的液壓系統(tǒng)原理圖 |
2、振動輪的改進
該機泵結構有很多缺陷,導致振動輪故障較高(約占整機故障率的20%左右)。改進后,將整要體焊接式結構改為獨立激振室結構(圖2)。此結構激振室外殼與封頭板分開,采用鑄鋼件,不再采用碟形板,不再需要壓形工裝及相應的壓形設備,減少了投入;避免了焊接和清理困難;激振力通過激振室傳遞到封頭板,提高了承載能力;由于激振室與輪圈分體,可先裝配激振裝置,然后再將激振裝置與輪體連接,改善了裝配工藝。實際使用表時,這種改進大大降低了故障率,節(jié)約了售后服務及三包費用。
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| 圖2:振動輪的獨立激振室 |
原柴油機采用德國Deutz公司的F6L413FR型風冷柴油機,實際使用效果比較可靠和滿意,缺點是供貸困難,影響生產和售后服務。改用原公司生產的 BF6L913增壓風冷型柴油機,同時更改了車架,油箱等相關零部件的尺寸和位置。這種柴油機具有增壓功能,高原地帶也適用,同時結構簡單,外形尺寸小,價格低,既提高了整機性能,拓寬了使用范圍,又降低了生產成本。
3、驅動輪胎的改進
將原普通充氣輪胎改為先進的無胎輪胎,胎內加氯化鎂配重液。使整個機身重心降低,并有一定的防振作用 ,增加附著力,減少了打滑率,輪胎維護保養(yǎng)性能好。
經(jīng)過以上改進并實際使用多年,證明壓路機整機性能和工作可靠性大大提高,使用情況良好,用戶十分滿意。
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