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因此,改進后的助力閥變?yōu)閳D2所示的結構。參與隨動控制的元件僅為2個,即活塞3與閥桿1。隨動工作過程變?yōu)?個階段:
?。?)活塞運動消除制動帶及連桿機構間隙,腳踏板以力F向左推壓閥桿1,閥桿1的錐面先接近關閉活塞3中心的泄油口,使間隙△值變小,繼而打開閥桿1上的掩蓋面由進油口向活塞腔內(nèi)供壓力油,推動活塞左移。
?。?)活塞腔逐步建起壓力,間隙消除后,活塞3的運動趨于停滯,活塞腔容積不再增大,進入其中的油液開始升壓。隨著壓力的進一步提高,閥桿1脫開與活塞3的接觸,活塞腔內(nèi)的油液從活塞3的中心孔泄出,直至供油與泄油的量恰好能維持活塞3處于動態(tài)平衡狀態(tài)為止。閥桿1控制泄油口的開口量,從而達到隨動控制的作用,通過間隙△泄掉的油經(jīng)制動活塞中心孔,沿制動聯(lián)動管路返回到轉向制動閥中,最后泄回到后橋箱。
?。?)當全力踩踏腳踏板時,活塞3的移動已無法擺脫閥桿的接觸,活塞中心的泄油口也無法打開,活塞腔的壓力將上升到系統(tǒng)壓力,活塞3將使制動帶實現(xiàn)完全制動。
為了減小工藝難度,改進過程中可以借用通用閥體2,取消原活塞腔內(nèi)的復位彈簧2,加工出90°的錐面與閥桿配合。主要工作是改進閥桿。為了防止附加工藝螺堵帶來的掉落問題,減小故障隱患,沒有采用在閥桿上打中心孔、橫向孔與其貫通的油道形式,而是在閥桿側面銑槽,如圖3所示。
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由于實際起制動作用的活塞行程很小,同時為了避免急速充油對活塞造成沖擊,改進后的閥桿進油道相當于Φ2mm的細槽。即使在緊急制動或下坡點踏制動時,供油道截面積相對主油路來說很小。同時,由于在緊急制動或點踏制動時也允許傳動力有所下降,所以這股泄油對主系統(tǒng)的影響很小,不會影響主傳動的供油。
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