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ZL50G型裝載機動臂下降緩慢故障的排除

   日期:2017-08-12    
一臺柳工ZL50G型裝載機施工中出現(xiàn)動臂下降緩慢故障,同時出現(xiàn)動臂下降時液壓油箱液面卻迅速升高和現(xiàn)象,嚴(yán)重時從加油口往外噴油,動臂下降時,加大油門,裝載機劇烈抖動。
  該機先導(dǎo)型工作裝置液壓系統(tǒng)原理如附圖所示。

  從原理圖可知,正常工作時,操作動臂下降,從液壓泵來的液壓油進(jìn)入動臂缸的有桿腔,因有桿腔的有效截面積比無桿腔的大,再加上工作裝置自重,所以,裝載機動臂下降速度比起升速度要快。現(xiàn)在出現(xiàn)動臂下降速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于動臂起升速度是不正常的。
  該裝載機動臂除了升降操作外,還有一個浮動操作,如果不考慮浮動操作,作為故障診斷試驗,轉(zhuǎn)斗先導(dǎo)閥和動臂先導(dǎo)閥可以互換使用。因此,此時鏟斗翻轉(zhuǎn)作業(yè)和動臂起升動作正常,說明書液壓泵工作正常,在檢修時,首先在先導(dǎo)閥上把通向動臂缸換向閥兩根控制油管與通向轉(zhuǎn)斗缸換向閥組兩根控制油管進(jìn)行互換,然后試車,故障發(fā)生轉(zhuǎn)移,動臂工作正常,而鏟斗收起正常,卸放緩慢,這樣可以確定故障出在先導(dǎo)閥上。
  接著,在不解體先導(dǎo)閥的情況下,拆掉先導(dǎo)閥上通往動臂換向閥組成控制方向和浮動腔卸荷的3根油管,觀察每一根油管接頭的出油情況,啟動發(fā)動機后,操作閥位于起升位置,先導(dǎo)閥出油正常;操作閥位于下降位置,先導(dǎo)閥出油不正常,而大量的液壓油從通往與動臂缸換向閥組浮動腔連接的先導(dǎo)閥回油口接頭噴出,正常情況下,操作閥位于下降和浮動位置時,先導(dǎo)閥下降油口出油,同時可以看到,從動臂缸換向閥組浮動腔連接到先導(dǎo)閥的回油管有因浮動腔卸荷而產(chǎn)生的回油流出,根據(jù)先導(dǎo)閥的結(jié)構(gòu),壓力油不應(yīng)該從連接動臂換向閥組浮動腔的先導(dǎo)閥回油接頭噴出。
  通過對動臂操作桿不同工作位置先導(dǎo)閥各接頭和油流分析,可以斷定先導(dǎo)閥浮動閥組工作失效。
  拆檢先導(dǎo)閥浮動閥組發(fā)現(xiàn):浮動閥組的閥芯與彈簧座的連接銷斷裂,直接造成壓力油和回油道竄通。
  浮動閥組的閥芯與彈簧座的連接銷斷裂,先導(dǎo)閥的浮動閥組失效,先導(dǎo)閥操作桿在下降或浮動位置時,動臂缸大腔通過動臂缸先導(dǎo)閥浮動閥組卸壓,動臂缸換向操作閥不能正常左移,小腔形成負(fù)壓,動臂在工作裝置自重作用下緩慢下降。液壓系統(tǒng)正常工作時液壓缸大小腔均充滿了液壓油,隨著活塞桿的伸縮,油箱的液面在不大范圍內(nèi)波動,則于先導(dǎo)閥浮動閥組失效,動臂在下降時,液壓油不能進(jìn)入動臂缸小腔,動臂缸大腔的液壓油全部回到油箱,超過油箱的容量從加油口溢出。由于動臂在下降時,液壓油不能進(jìn)入動臂缸小腔,必然在小腔中形成負(fù)壓,負(fù)壓的存在會廷民液壓油產(chǎn)生泡沫,泡沫的可壓縮性引起液壓缸以及整個裝載機抖動。
  排除方法是:清洗先導(dǎo)閥浮動閥組,把原來浮動閥閥芯與彈簧座之間的空心連接銷換成實心銷后,裝載機動臂工作正常。

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