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裝載機故障及排除方法2則

   日期:2017-08-12    
  1 變速器油面升高或降低故障的判斷方法
  裝載機變速器油面升高或降低的現象俗稱“倒油”。油面升高的現象在實際修理中較常見,一般是由于工作泵或轉向泵軸端骨架油封損壞所致。但在判斷故障時,如果分別將工作泵或轉向泵拆下來檢查,既繁瑣,又浪費進間,現介紹一咱簡易判斷方法供參考。
  將工作泵的4個固定螺釘松開,并向外移開,使工作泵與變泵之間有少量縫隙。然后,起動裝載機并操縱動臂及轉斗缸作動作,如果發(fā)現從縫隙處漏油(嚴重時呈油流狀,輕微旱是斷續(xù)滴油),即可判定是工作泵軸端骨架油封損壞,否則須檢查轉向泵;出可以用相同方法,只不過起動裝載機后左右打轉向盤,如果漏油,即可判定是轉向泵軸端骨架油封損壞。一般情況下,可分別更換軸端骨架油封進行排除。
  就速器油面降低的現象較少出現,在判斷此故障時,首先應檢查變速器前后輸出軸處及其他油管處是否漏油,如果不漏油,則可確定是變速泵油封損壞及工作泵油封裝配不當引起。更換變速泵油封或變速泵總成后即或排除故障。
  實踐證明,采用這種檢查方法,操作方便,省時省力,且效果比較好。
  2 工作泵軸端油封失效的原因及修復方法
  一臺ZL50型裝載機,由于工作泵軸端骨架油封損壞,造成了變速油面升高的故障,修理人員在更換油封后不久,故障又再次發(fā)生。拆檢工作泵時了現,骨架油封安裝沒有問題,與油封相配合的主動齒輪軸軸頸處沒有傷痕,也沒有毛刺;滾柱軸承沒有松曠,軸承與主動輪軸軸頸的配合間隙為0.06mm,也符合要求;二次字符封環(huán)內孔及與密封環(huán)相配合的軸頸表居沒有明顯損傷,用千分表測量二次密封環(huán)相配合的軸徑外徑尺寸分別為φ42.017mm,φ41.960mm,兩者間的間隙為0.057mm。很顯然,故障是由于密封環(huán)磨損引起的。為什么冗長封環(huán)磨損后就會導致油封失效呢?其原因分析如下。
  該工作泵為CB-G3型齒輪泵,排量為160mL/r,額定流量為320mL/min,額定工作壓力為16MPa。由于工作壓力較高,為減少其內泄漏,提高泵的容積效率,該泵采用了二次密封技術,即在齒輪端面和側板間為第一次密封,泄漏到軸承腔的液壓油經二次密封環(huán)的密封為第二次密封。二次密封環(huán)處無法從員端泄漏的液壓油經前泵蓋上的小孔流回吸油腔。由此可見,這樣的二次密封,要求密封環(huán)內孔和與之相配合的主動軸外圓以及密封環(huán)端凸緣端面和前后泵蓋后肩處必須有較高的加工精度,才能使此處的徑向間隙和軸向間隙都很小,從而減少泄漏量,起到密封作用。但是如果長期使用的液壓油中含雜質,就會造成密封環(huán)內表面磨損,使密封環(huán)與軸的配合間隙增大。正常情況下,二者的配合間隙為0.024-0.035mm,當此配合間隙超過0.050mm時,就會使較多的高壓油從間隙處通過,從而沖毀軸端的骨架油封,造成如上所述的故障現象。
  對于上述故障,如果能買到新的二次密封環(huán),則更換密封環(huán)及軸端骨架油封后即可排除;須注意的是,密封環(huán)不能用別的金屬套來代替,因為二次密封環(huán)是由錫青銅制成的,具有很高的耐磨性能。加要精度,有較高的同軸度,一般的金屬套是無法保證的。如果買不到新件,則可采用下述方法進行修復。即車制一個縮緊套,套的內徑比二次密封環(huán)小0.050mm,將密封環(huán)壓入縮緊套內(套內表面盡可能光潔,以免擠傷密封環(huán)表面),在200oC左右的電熱爐內定形并保持3h后,環(huán)的內徑會縮小0.030mm左右,再經研磨后即可使用。采用此修復方法不僅經濟實用,而且使用效果良好。

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