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滾動軸承如何實現(xiàn)減振降噪提高壽命的目標

   日期:2017-08-12    
1、概述
  軸承行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃綱要確定了中國軸承行業(yè)總體發(fā)展目標,所確定的技術攻關任務主要有兩個,一是提高軸承壽命與可靠性,二是滾子軸承減振降噪。對于滾動體,“十五”攻關的重點是圍繞軸承攻關的兩大任務,認真分析我國滾動體的制造水平和質量水平,針對影響軸承壽命振動噪聲的主要因素,解決滾動體關鍵制造技術,與軸承制造廠緊密配合,全面提升滾動體的質量,實現(xiàn)滾子軸承減振降噪,提高軸承的壽命和可靠性。
  在對滾動體產品水平、質量水平、裝備水平和檢測儀器水平與檢測方法,以及磨料磨具、工裝和磨削液等方面的情況調研的基礎上,針對滾動體專業(yè)制造水平和存在的問題,提出滾動體需進行的技術攻關和采取的措施。
  2、提高滾動體的壽命和可靠性
  2.1 國內外滾動體壽命的現(xiàn)狀
  滾動體對軸承壽命的影響在理論上僅次于內圈排第2位,在國家軸承質量監(jiān)督檢驗中心近三年監(jiān)督抽查壽命試驗中,
  滾動體破壞占軸承失效套數的比例分別為:2000年為80%,2001年為36%,2002年為31%,雖然在逐步減低,但比例仍相當高,而國外名牌產品因滾動體破壞而失效的比例卻較低,甚至在有些試驗中為零。
  2002年底國家軸承質量監(jiān)督檢驗中心,對國內外幾個型號的軸承進行的壽命對比試驗結果為:深溝球軸承6208、6304、6307、6311壽命試驗情況為,四個型號九組軸承中,有一個型號好于國外(SKF、NSK)樣品,三個型號壽命低于國外樣品;國內6208、6304、6307可靠度Re小于90%,在所試驗的77套國內軸承中,鋼球失效的軸承8套,在試驗的73套國外軸承中,鋼球未發(fā)生失效。同時所試驗的摩托車用63/28軸承共試驗九組,K從1~25,有4組K>12,Re>90%。所試驗的圓錐滾子軸承K為1.33~3.65,可靠度Re為90~99.99%??梢钥闯鰢鴥葷L動體壽命和可靠性與國外仍有差距,但同時,經過滾動體行業(yè)的不斷努力,也具有了一定質量水平。
  2.2 影響滾動體壽命的主要因素
  從導致滾動體破壞的原因分析,主要是:
  (1)原材料鋼材的成分、夾雜和組織疏松及質量;
 ?。?)滾動體硬度;
 ?。?)滾動體金相顯微組織;
 ?。?)滾動體表面形貌和質量;
  (5)滾動體表面應力狀態(tài);
 ?。?)滾動體表面浸潤性及潤滑膜;
 ?。?)滾動體表面磨削燒傷和軟點;
 ?。?)滾動體精度等級;
  (9)滾子凸型、凸度值達不到設計要求;
 ?。?0)滾子分組差。
  2.3 提高滾動體壽命的對策
  針對影響滾動體壽命的因素,組織滾動體專業(yè)生產企業(yè)、科研院所、大專院校和相關企業(yè),在實施滾動體行業(yè)“十五”科技發(fā)展規(guī)劃的基礎上,提高滾動體原材料鋼材的質量,采用先進的滾動體熱處理工藝,控制滾動體硬度、金相顯微組織等熱加工質量,開發(fā)高效滾動體表面強化機,探討強化機理和方法,繼續(xù)深入推廣滾動體表面強化工藝,優(yōu)化和完善滾動體加工工藝,加強滾動體表面形貌和研磨切削機理的分析研究,加強滾動體表面應力分析及相關研究。
  重點進行以下與滾動體壽命密切相關的關鍵技術的聯(lián)合攻關:
 ?。?)提高滾動體原材料鋼材質量及相關技術研究
 ?。?)滾動體熱處理工藝優(yōu)化與質量控制研究
 ?。?)高效滾動體表面強化機的開發(fā)
 ?。?)滾動體表面強化工藝的優(yōu)化與推廣
 ?。?)樹脂砂輪磨研鋼球工藝的優(yōu)化與推廣
  (6)滾動體表面形貌對軸承壽命性能影響的研
 ?。?)滾動體表面應力分析與研究
 ?。?)滾動體表面浸潤性與潤滑膜形成機理研究
 ?。?)滾動體表面缺陷控制理論和缺陷控制方法的研究
  (10)滾動體壽命試驗方法的探討與研究
 ?。?1)滾子凸度定量加工工藝研究
  3、提高滾子公差等級,降低滾子振動
  球軸承的減振降噪,經過軸承行業(yè)“九五”技術攻關,取得了明顯效果。滾子軸承的減振降噪,首先在電機行業(yè),繼而在汽車等行業(yè)要求越來越嚴格,也越來越迫切。但與球軸承相比,滾子軸承的減振降噪工作一直比較薄弱,質量水平一直在低水平徘徊,與國外名牌產品差距較大,在2000年以來國家軸承質量監(jiān)督檢驗中心完成的圓錐滾子軸承振動檢測試驗中,2000年共抽查20個型號,振動合格率55%,2001年共抽查20個型號,振動合格率70%,2002年共抽查14個型號,振動合格率64%,但振動加速度和振動速度在Z、Z1組、V組,與國外SKF產品相比,振動加速度差一級,振動速度差二級。滾子精度國內普遍在Ⅲ級水平,部分Ⅱ級,國外滾子公差等級在0級、Ⅰ級,國內滾子精度與國外至少差二級,在滾子制造技術,保證工藝穩(wěn)定性、提高滾子精度等方面仍需作大量的工作。
  3.1 國內滾子制造存在的主要問題及與國外先進水平的差距
  3.1.1 滾子產品設計和工藝編制
  我國在滾子設計、工裝設計、工藝編制和檢測規(guī)程等方面,受線性思維模式的束縛,在設計思想和設計理念上存在差距,缺乏創(chuàng)新求變的意識、認真細致的研究和系統(tǒng)的綜合分析,滾子產品的設計基本停留在50~60年代水平,同時設備、工裝、原材料、管理水平、工序質量控制能力

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